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聯(lián)鎖控制是指當有一個環(huán)節(jié)出現參數異常時,系統(tǒng)會自動啟動聯(lián)鎖控制將產線停車,防止造成進一步損害。下面是幾個使用壓力變送器時聯(lián)鎖控制失效的常見案例。
(1) 當聯(lián)鎖控制不動作,放空閥不動作停車時,生產線應該時正常運行的,但某石化裝置壓力變送器示值超高。
故障原因分析:當壓力超高時,PLC內部接點將被接通,同時PLC會發(fā)出接通信號,接通信號經信號傳輸帶動電磁閥動作,使放空閥產生動作,這是正常的情況。在這樣的通路下,放空閥不動作且壓力還過高常見的有三種可能情況:
①PLC接點或內部故障原因;
②繼電器或連接出現故障;
③電磁閥本身故障原因。
故障處理:當現場測量壓力變送器的輸出超過過程限值時,會發(fā)送一個電信號來解釋現場壓力控制器。此時,檢查電磁閥是否正常工作,沒有氣源輸出,排氣閥不動作。過程旁路控制后,檢查電磁閥控制器,檢查接觸端子,發(fā)現接觸不良后重新檢查并恢復正常。再次開車前,需要反復確認聯(lián)鎖控制是否正常工作,所有控制風險是否已經排除。
(2)在某石化企業(yè)重油主管壓力報警聯(lián)鎖系統(tǒng)中,鍋爐燃油重油主管壓力下降,備用泵無法自動啟動,導致重油壓力持續(xù)下降,直至聯(lián)鎖動作切斷重油后鍋爐停運,造成故障。故障檢查、分析:正常情況下,當重油集管壓力降至一定值時,備用泵應自動啟動,以保持重油流量和壓力恒定。現在因為備用泵啟動失敗,說明備用泵沒有收到壓降信號,也就是說這個系統(tǒng)的壓力變送器沒有感受到管匯壓力的變化。檢查的原因是導管中的隔離液被釋放,重油進入壓力導管和變送器的正壓室。由于隔離液用于測量管匯壓力,導壓管和儀表不使用保溫伴熱,重油凝固點相對較低,因此在導壓管和膜腔內冷凝,無法感知和傳遞管匯壓力的變化。同時,由于重油凝固導致體積膨脹,傳感器元件的應力指示偏高,該值始終保持。當主管壓力下降時,該值將保持不變直到造成停車事故,備用泵才會啟動。
故障排除:用蒸汽吹掃壓力管,拆下儀表膜腔,用汽油清洗。儀器再次投入使用前,應進行靜壓試驗,試驗合格后,壓力導管應注滿隔離液。
某石化廠壓力開關誤操作導致聯(lián)鎖動作。
故障檢查、分析有兩個原因:壓力變送器導管堵塞或泄漏、壓力開關故障。檢查后,發(fā)現壓力開關的壓力導管中有雜質,可能導致壓力開關動作。在日常維護中,壓力變送器需要經常清洗和處理壓力開關導管。
故障排除:清除污垢后恢復正常。